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山东黄金新城金矿:“一键式”充填让效率提升30%

“东采场开始充填。”

 

“收到,已开启。”

 

在短短不到10秒的时间,便实现了对采场编号、选择充填管路、设置灰砂比、试管水、冲管水等信息的确认和开车流程。

 

“在这之前,系统开车需要4个人逐个操作下砂、供水下灰三大流程中各种阀门、仪表及设备设施,在半小时内才能完成。”工作人员说道。

 

山东黄金集团新城金矿充填系统自建成以来,一直依赖人工对生产过程中的重要工艺参数进行控制,如砂仓料位、充填料浆浓度、充填料浆流量、水泥添加量等,值班人员需要时刻关注搅拌桶,对砂量、灰量、水量等进行频繁调节。“经验式”的操作导致充填原料配比不准确,充填强度难以达到预期要求。“值守式”的监测增加了劳动强度,对工人的精力、耐力考验都很大。同时,各充填子系统间难以沟通协调,充填质量和效率一直不够理想。

 

如今,半个小时到不足10秒的跨越得益于充填系统的智能化建设。

 

 

根基扎实,才能万丈高楼平地起

 

“上层建筑”必然要有坚实的基础做支撑。在充填智能化建设之前,新城金矿对充填工艺进行了一次“脱胎换骨”——“底部平面流态化”造浆取代风水联动形式的全砂仓造浆模式,造浆开车时间由20分钟缩短到5分钟;单孔虹吸防砂取代倾斜重力防砂,使砂浆稳定高浓度持续排放,波动时间不大于10秒;采用电动三通阀门组合联动控制八条充填管路,实现管路倒头自动化。

 

“实际上,我们对给水工艺和搅拌工艺也进行了改造,新建造了30m³高位水池,减少造浆水中的杂质,并在主搅拌桶前增加预搅拌装置,实现二级搅拌,取消了除尘装置。”充填技术人员介绍说。

 

在运行过程中,新城金矿根据实际情况实时改进,将砂仓造浆管路由2路增加至4路,基本贯穿整个砂仓关键活化区域,保证砂仓底部料浆充分活化,大幅提高砂仓下砂流量及稳定下砂浓度。同时,在搅拌桶前置管路增加自动冲水装置,进一步减轻工人的劳动强度。经过一系列改造,简化了操作程序,更便于自动化的实现,同时也降低了自动化改造的成本和后期的维护成本。

 

一键充填,让智能化挑起提效大梁

 

实现智能化容易,但要真正实现“一键充填”需要各项工艺流程的有序整合。

 

在充填工艺成熟的基础上,新城金矿利用编程算法将充填系统中的控制元件实现联动管理,对充填系统实现集中远程控制。岗位人员只需在电脑上用鼠标点击“一键充填”控制按钮,即可实现从料浆制备、流量提高、液位控制、浓度提升、正常充填以及充填停车、管路清洗全过程的自动运行以及应急报警与停车,为充填站实现无人值守运行建立了可行条件。

 

 

“充填系统智能化建成后,一个屏幕、一个鼠标、两名工人就能完成充填系统操作,在保证充填浓度的同时,缩短系统的开车时间,充填效率提升近30%,实现高浓度、大流量充填。”充填车间负责人提起智能化改造感触颇多。

 

“不仅不用费力地拧阀门,而且每次充填完毕后都会有报表生成,充填记录也终于不用手写了。”操作人员也尝到了智能化的“甜头”。

 

不仅如此,充填工艺整体设计采用虹吸、压差等原理,实现无动力高效自流充填,经统计,仅造浆工艺和搅拌工艺技术改造后,每年节约电量约132.5万余元。手动操控设备为主的生产模式的改变,减轻了操作人员的劳动强度,也节省了人力成本。

 

数智赋能,质效双升,新城金矿智能化改造的步伐仍在继续。未来,新城金矿将全方位、多角度扎实推进传统产业智能化技术改造升级,推动数字技术和生产经营深度融合,全力推动企业高质量发展。

 

来源:山东黄金集团